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水力噴射深穿透壓裂工藝在京59

2023年10月14日

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張鵬1 邢洪濤2 郭玉廷3 劉繼超4 耿榮燕5
1.渤海鑽探井下作業公司酸化壓裂中心河北任丘062550;
2.大港油田灘海油田開發公司天津300270;
3.華北油田採油四廠地質所河北廊坊065000;
4.大港油田採油一廠天津300270;
5.華北油田採油一廠地質所河北任丘062550;
摘要 水力噴射壓裂是集水力噴射射孔、水力壓裂為一體的新型壓裂工藝,具有準確實施定點造縫,無須機械封隔,節省作業時間,減小作業風險等優勢,近年在華北油田開始推廣成熟,是目前冀中地區緻密儲層增產改造的重要工藝手段。
關鍵詞 別古莊斷塊壓裂;水力噴射
1 水力噴射壓裂工藝簡介
水力噴射壓裂是一種通過同時實現水力封隔,噴槍定位射孔,以完成水力噴射射孔、環空壓裂兩個過程的新型聯作技術。水力噴射壓裂工藝使用兩套泵壓系統,同時向環空和油管中泵注壓裂液,一次完成環空壓和裂噴射射孔。該技術可以有選擇地進行定向射孔,避免常規爆破射孔形成的壓實傷害,同時可以形成更大的孔徑,並可以增加孔道的穿深,非常適用於分段壓裂。
水力噴射壓裂原理。流體通過噴射工具時,油管中的高壓勢能被轉換成流體噴射動能,產生高速高能流體衝擊套管壁,擊穿套管,破碎地層,形成射孔孔道。高速流體繼續作用在射孔孔道末端,造成微裂紋,降低了射孔層起裂壓力。同時隨著噴射流體進入地層孔眼速度減弱,完成動能向勢能的轉換,射孔孔道末端壓力升高,形成射流增壓效果。同時,環空泵注持續增加環空套壓,當射流增壓和環空套壓的疊加超過射孔層破裂壓力時,射孔孔道端部地層開始破裂造縫,環空流體轉換為噴射射流,進入射孔通道和裂縫,使孔眼端部裂縫得以持續延伸。壓裂施工時控制環空壓力低於地層起裂壓力,未射孔地層達不到破裂條件,裂縫延伸控制在噴射孔孔道內,從而達到定點射孔,定位壓裂的效果。
根據伯努利原理,噴嘴出口處射流速度最高,壓力最低;隨射流前進,受地層阻礙,其速度減少,壓力增加。高速射流可在噴嘴處產生一個低壓區域,其壓力為井下流場中的最低值。受壓差驅動,環空中注入的高壓液體勢必流向該低壓區域,而不會「漏進」其他地層,達到「水力封隔」的效果。環空流體進入低壓區後,在噴射流體高速黏滯作用下裹攜入射孔孔道,維持裂縫擴展。水力噴射壓裂工藝依靠高速射流形成的低壓區,無須機械密封裝置便可以實現密封作用,能夠保證環空流體進入施工目的段,可以完成一趟管柱多段壓裂。水力噴射工具主要由噴槍、噴嘴、單向閥、扶正器以及導向頭等結構組成。
單向閥:流體正方向流動時,閥球與凡爾座圓錐面配合實現座封;反洗時,壓裂液沖開閥球,實現解封並反向流動。該裝置在施工時能很好的阻止流體向下流動,遇到砂堵意外時可以通過反洗井作業解堵。
扶正器:固定噴射工具處於井筒中心位置,避免偏磨過度影響施工。
導向頭:引導噴射工具順利下至目的層段。
噴槍:噴嘴的載體,起到穩定、連接、保護噴嘴的作用。
噴嘴:高壓水力噴射射流發生裝置,通過噴嘴內孔橫截面的收縮,將高壓水的壓力能量聚集並轉化為動能,以獲得最大的射流衝擊力,作用於井底岩石上進行破碎或切割。
多級壓裂使用無滑套噴槍,滑套噴槍組合噴射壓裂管柱,第一段無滑套噴槍施工結束,可依次投球,憋壓打開噴槍滑套實現一趟管柱分段壓裂。
2 水力噴射壓裂工藝現場應用
2.1 京59-15 井況及工藝對策
京59-15 井於2000 年11 月份投產,日產油5.7t,不含水,生產層位域34(1979.0-1989.4m)。2002 年5 月定見水,之後一直低產,累產油5296t,累產水5068 方。2011 年9 月開始間開生產。該井對應注水井是京59-5 井,吸水剖面顯示域3 為主吸水層,但京59-15 不見效。注水井京59-5 井對應層位為主吸水層,這與生產實際不符。生產層滲透率不高,為17md,物性均一,適合進行壓裂改造,同時1383.4-1389.6m 處,底部為水層,需要嚴格控制裂縫高度,防止壓竄水層。針對上述問題和工藝要求,對京59-15 井採用水力噴射壓裂技術進行改造,噴槍位置1981m,固定式噴槍安裝6伊椎6mm 的噴嘴,120毅相位角組合(每層安裝3 個噴嘴,上下兩層的噴嘴相位60毅),精確定位射孔壓裂,壓裂規模液量控制200 方,在提高前置液比例增大裂縫長度,抑制裂縫高度,對域34 層補孔和壓裂造縫雙管齊下,提高產層導流能力,增加產能。
2.2 水力噴射壓裂施工情況
2015 年4 月12 日,京59-15 井水力噴射壓裂施工開始。(1)環空敞開,泵注滑溜水替除油管內容積。(2)投球,作封單流閥。油管排量穩定在2.5m3/min。混砂車開始加20/40 目石英砂2 方,砂比穩定6%,水力噴射射孔開始。停止加砂後,油管排量穩定在2.5m3/min,繼續泵入21.7m3 基液頂替油管內石英砂液射孔液。施工時壓力維持在50MPa 左右,泵壓54MPa 時,地層破裂。(3)降低油管排量到1.0m3/min,關閉套管閥門,油管泵注2.5m3/min 泵注前置液,環空壓力開始上升,環空開始泵入基液,環空排量為0.5m3/min,施工壓力平穩,維持在54MPa 左右,說明裂縫持續延伸,沒有新裂縫開啟達到定位壓裂的效果。(4)油管排量2.50m3/min,泵入攜砂液,環空持續泵入基液,環空排量為0.5m3/min,加砂壓裂開始。泵壓維持在50MPa左右,順利加砂15m3。達到設計要求。
2.3 壓後效果評價
4 月24 日,京59-15 井壓裂施工後,經過25 天的排液生產,5 月22 日該井由改造前日產油1.1t,提高到日產油5.33t,水力噴射措施改造取得成功,增產效果顯著。
3 結論
和常規壓裂相比,水力噴射壓裂工藝一套施工管柱可以實現射孔、壓裂聯作,多段壓裂施工,工藝對油井套管質量要求低,可廣泛適用於裸眼,篩管完井的井段,及套管變形井的低滲儲層改造。該工藝完成加砂壓裂同時還能解除近井地帶堵塞,解除密實圈一舉多得,避免壓實污染對地層的傷害,取得更好的增產效果。工藝工具簡便,作業時間段,風險小,近年在華北油田應用成熟,是目前冀中地區緻密儲層增產改造的重要工藝手段。

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