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萊鋼寬厚板淬火機系統電耗控制程序研究與應用

2023年10月29日

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史強
摘  要:萊鋼寬厚板熱處理線淬火期間需要開啟2台淬火機高位水塔供水泵給淬火機供水,導致熱處理淬火工藝電耗較高。2019年電耗成本約占總成本60%,其中淬火機系統電耗占車間總電耗的40%~50%。該文針對淬火系統電耗高的問題,對淬火機控制程序進行了優化,降低了淬火系統電耗,有效節約了熱處理線生產成本。
關鍵詞:淬火機;電耗;控制程序
中圖分類號:TP273            文獻標誌碼:A
0 前言
鋼板淬火是調整材料組織性能的關鍵工藝,對控制寬厚板高強鋼、耐磨鋼、油罐鋼等鋼種的性能和板形至關重要。輥壓式淬火機是現代化寬厚板熱處理線的關鍵設備,具有冷卻強度大、淬火鋼板表面硬度均勻、無軟點等優點,在寬厚板生產中得到廣泛應用,是高附加值高強度板材產品開發的關鍵熱處理手段[1-2]。
萊鋼寬厚板事業部1#熱處理爐是由德國LOI公司引進的氮氣保護輻射管加熱輥底式熱處理爐,可用於寬厚板的淬火、正火和回火處理。鋼板爐內溫差控制小於±3℃,產品性能穩定。1#熱處理爐後淬火機也由德國LOI公司引進,採用先進的輥壓式淬火控制,可獲得性能均勻且表面質量良好的淬火鋼板。主要進行高強鋼、耐磨鋼、油罐鋼等高強度、高附加值寬厚板產品的淬火生產。
淬火機供水系統主要由4台淬火機高位水塔供水泵(其中一台帶液力耦合器),6台熱水井提升泵組成。其中,淬火機高位水塔供水泵功率為710 kW,熱水井提升泵功率為230 kW。按外方設計工藝,淬火期間需要開啟2台淬火機高位水塔供水泵給淬火機供水,導致熱處理淬火工藝電耗較高。2019年電耗成本約占總成本60%,其中淬火機系統電耗占車間總電耗的40%~50%。因此,如何降低熱處理淬火工藝電耗,已經成為降低熱處理生產成本的關鍵因素[3-4]。
該文針對淬火系統電耗高的問題,對淬火機控制程序進行了優化,降低了淬火系統電耗,有效節約了熱處理線生產成本。
1 淬火機設備工藝參數
1.1 淬火機簡介
淬火機的主要特點之一是它的快速冷卻段(高壓段)。高壓段的第一部分使用一定壓力,一定的水量噴射到鋼板表面,以最大限度地吸收鋼板熱量。為避免翹曲變形,該系統在設計上保證鋼板上下表面有相同的冷卻速率,此外,高壓區沿寬度方向被分為3個部分,可獨立供水調節。
淬火機鋼結構是由2部分預製的鋼結構框架組成,安裝在鋼板傳輸線的上方和下方,下框架固定在地面上,上框架保持在垂直導向軌內,藉助裝在液壓缸上的電—機心軸驅動可以使上框架升、降、驅動電機是帶機械連接的三相齒輪電機。上下框架沿板子傳輸方向、在不同位置有不同直徑、不同設計的輥子。
在淬火機入口的三對輥子後面是高壓水簾,一個在板子上方,一個在板子下方。噴嘴開口度、噴水角度及噴嘴與板子之間的距離均可調整。上部的水分配管路和噴嘴包括供水到閘閥的配管是不鏽鋼1.4301製造的。下面的水分配管路和噴嘴也是不鏽鋼製造的,但供水管路是普通碳鋼製造的。
水簾後面是上、下分別裝有三排噴嘴的「噴水箱」,也是用不鏽鋼1.4301製造的,且用同樣的高壓泵供水。特別設計的噴嘴要與板子傳輸線有一定的安裝角度。高壓段還有2根集水管,每個集水管給6排高壓噴嘴供水。
低壓區有12根集水管,每根集水管給3-4排噴嘴供水,這些噴嘴是與板坯傳送線有不同角度的鑽孔(上下各51排)。這些集水管包括供水管路也是不鏽鋼製作的。
上框架供水管包括帶柔性鋼製接頭的耐熱柔性軟管。閘閥和流量調節閥使用液壓控制蝶閥。電動閥只用在流量控制。上下框架有單獨的水流量控制和閘閥,到水箱的供水系統是類似的。
最後一個高壓區不再沿寬度方向分區,但上、下集管仍有獨立控制和關斷功能。低壓段水閥分為3個區域(上和下)。
1.2 淬火機機械設備參數
淬火機機械設備參數見表1。
2 淬火機電耗控制方案
2.1 開發高壓區噴嘴精準關閉功能
一號爐淬火機用水分高壓段用水和低壓段用水,其中高壓段用水量約3 000 m3/min~4 200 m3/min,占總用水量60%~70%。高壓段中,淬火機入口的縫隙式噴嘴用水量約
1 300 m3/min~1 500 m3/min。一號淬火機高壓段尺寸為3.3 m,按淬火機目前順控,鋼板尾部離開淬火機高壓段後,高壓段閥門關閉停止用水。對於厚規格鋼板,淬火時的鋼板速度為1.5 m/min~ 3 m/min。
以輥道速度1.5 m/min為例,鋼板尾部離開高壓段縫隙噴嘴後,縫隙式噴嘴仍然開啟1.5 min左右。建議修改閥門的控制程序,根據鋼板在淬火機內部的跟蹤進行計算,當鋼板尾部通過縫隙式噴嘴0.6 m時,縫隙式噴嘴關閉。當鋼板尾部通過兩水箱式噴嘴0.6 m時,兩水箱式噴嘴閥門關閉。
此方案可以減少縫隙式噴嘴開啟時間約30 s~90 s,對於厚規格鋼板,每支鋼板可以節約用水量約1 000 m3~2 200 m3。兩水箱時噴嘴可減少開啟時間20 s~30 s,可節約用水量約
400 m3~800 m3。以上程序優化後,每支厚規格鋼板高壓段可減少用水約1 400 m3~3 000 m3。
2.2 開發厚規格淬火鋼板低壓區精準冷卻功能
2.2.1 開發厚規格淬火鋼板低壓區短距離冷卻模式
一號淬火機低壓區長度為 19.2 m,其中19線和20線兩組水管長度6.4 m。15-18線長度為12.8 m。對於60 mm厚度以上高強鋼,鋼板長度很多在10 m以內。
目前的低壓段冷卻過程,15-20組水管全部開啟,鋼板在15-20組水管之間來回擺動冷卻,流量2 200 m3/min~3 000 m3/min。
大部分鋼板在低壓段的擺動冷卻時間約4 min~7 min。建議長度10 m以下的厚規格淬火鋼板,在低壓段擺動時將19線和20線關閉(6.4 m),鋼板在15-18組冷卻水管之間進行擺動(擺動距離12.8 m左右)。每分鐘節約冷卻水約1 000 m3~1 300 m3,整個淬火過程節約用水約3 000 m3~ 5 000 m3。
根據一號淬火機目前的順控,高壓段閥組流量穩定後才具備出鋼條件,低壓段閥組在高壓段準備就位後再開啟進行調整。對於60 mm厚度以上淬火鋼板,淬火時的鋼板速度為1.5 m/min~3 m/min。鋼板從具備出爐條件到鋼板頭部進入低壓區,大概需要120 s~150 s,低壓段閥組從開啟到流量穩定需要60 s~70 s。因此,生產厚規格鋼板時,可以將低壓段閥組的開啟時間在現有程序上再延後20 s~30 s。整個低壓段流量為2 200 m3/min ~3 000 m3/min,通過延時低壓段開啟時間,每支厚規格鋼板低壓段可減少用水約1 100 m3~1 500 m3。
2.2.2 厚規格淬火鋼板液力耦合器控制程序優化
目前一號淬火機40 mm厚度以上鋼板淬火時,需開啟一台節能泵組和一台液力耦合器泵組進行供水。當淬火開始時,液力耦合器以最大轉速供水(電流47 A),一直到淬火完成高位水塔液位恢復到4.3 m時才降低到最小轉速運行(電流18 A)。當鋼板離開高壓段時,高壓段冷卻閥門已經關閉,淬火用水量減少50%以上。
因此,將程序優化為鋼板離開淬火機高壓短時,將液力耦合器轉速提前降低到最小(電流18 A),僅使用節能泵組給低壓段供水。
結合前面2個程序優化,通過此控制程序,鋼板在低壓段淬火時,基本可以滿足單台節能泵組給淬火機供水,可以有效減少液力耦合器高負荷運行時間。
3 結語
以上措施均是在現有設備及工藝基礎上進行優化,不需要額外投資,程序修改完成後見效快,能快速降低熱處理燃動力成本。2019年1~10月份共計生產40 mm厚度以上淬火鋼板28 834 t,平均每月生產近4 300 t,每個月生產23個班次左右。預計每個班次平均降低電耗3 000 kWh~5 000 kWh,平均每月降低電耗成本4.4~6.9萬元。
參考文獻
[1]李東暉.中厚板熱處理淬火機及應用技術概述[J].軋鋼,2015(5):56.
[2]張敬奎.輥式淬火機高壓噴水區水流量和輥道速度優化[J].金屬熱處理,2016(12):51.
[3]袁國.中厚板輥式淬火機淬火過程的溫度場分析[J].東北大學學報,2010(4):64.
[4]張榮明.中厚板連續輥式淬火機運行參數計算與優化[J].金屬熱處理,2013(11):66.

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